在瓦轴集团轨道交通轴承事业部货车轴承工厂,生产线的每一次脉动都关乎着效率与质量。而在这精密运转的体系背后,有一个团队始终以敏锐的目光洞察着每一个可优化的细节,以创新的利刃破除着一个个生产梗阻——这便是由李长升领衔的劳模创新工作室。今年以来,他们围绕“自动化、智能化、精益化”,用关键技术改造,诠释了新时代产业工人的智慧与担当。

从“手动调整”到“一键设定”的智慧飞跃
生产线上,效率往往损耗于不经意的瞬间。李长升在日常巡查中,将目光锁定在内径机床的锥度调节。他看到,操作工人为了微调锥度,不得不频繁往返于机床侧面,手动调整沉重的床头机械位置。每一次调整,都伴随着近10分钟的生产中断和反复校对,自动生产线的连续性被无情割裂。
“必须改变这种依赖‘手感’和‘经验’的原始方式!”一个念头在李长升心中坚定起来。他将这个问题带回工作室,立即组织核心成员成立攻关小组。目标明确,开发一套软件控制系统,替代落后的人工机械调整。那段时间,工作室的白板上画满了程序流程图,键盘的敲击声与热烈的讨论声交织。
他们与软件工程师反复沟通,深入理解数控系统内核,尝试编写锥度补偿界面程序,并将其与加工程序无缝对接。经历了数十次算法调整与现场测试,终于迎来了突破性时刻——操作者只需在机床面板上轻轻点击,选择激活并输入补偿量,系统便能自动、精准地完成锥度调整。
看着生产线恢复流畅运转,李长升长舒了一口气,心中涌起一股创造的满足感:“这不仅减轻了兄弟们的劳动强度,更是为生产线注入了‘智能’的基因。”
构建设备“对话”的智能生态
如果说软件替代人工是“点”的突破,那么让设备之间学会“对话”,则是面向智能制造前沿“面”的探索。日本引进的某规格设备前,工件堆积碰撞的问题长期困扰着现场。前道工序“盲目”推料,后道工序“无力”接纳,导致产品磕碰伤频发,甚至工件坠落,操作者疲于奔命。
李长升意识到,单机自动化已无法满足需求,必须打破设备间的“信息孤岛”。他带领团队瞄准工业通信技术这一前沿领域,决心构建一个微型的智能闭环系统。攻关过程考验着团队的跨界整合能力,他们既要钻研不同设备的控制协议,又要设计可靠的硬件接口。有时为了一个信号的稳定传输,需要测试数十种方案。团队成员常常为了一个技术细节争得面红耳赤,又在问题解决后相视而笑。
最终,通过改进系统控制程序与硬件设施,他们成功实现了该设备与前道清洗工序的实时通信。当传感器检测到工件存在时,前道推料自动暂停;空位时,恢复运行。这一改造,彻底根治了堆积碰撞的顽疾,将操作者从持续的监看中解放出来,向着真正的“无人化”干预迈出了坚实一步。
(来源:文化瓦轴)






1009次
