
瓦轴集团配件分公司热处理作业区的王琨师傅是出了名的“气罐子”——不是脾气大,而是对保护气体的使用有着近乎苛刻的执着。而徒弟王利权则是从冷加工转岗到热处理,经验欠缺的他,习惯一切按章办事。
设备厂家的技术手册上白纸黑字:氮气流量4.0L/min,甲醇流量3.7L/h。这是经过验证的参数,小王觉得照章执行准没错。但师傅王琨总觉得哪里不对劲,他翻出同类设备的过程记录,拿起计算器一项项核算。结果让他眉头紧锁:经计算对比,同类设备炉膛换气次数远低于当前设备,“厂家给的参数偏高了,咱们一直在‘大水漫灌’。”
小王不解:“师傅,厂家的参数能有错?”王琨师傅摆摆手:“不是错,是太保守。”
随后王琨带着小王联系产线工艺员开始验证。每次调整流量后,王琨师傅都要到废气排气口蹲上一会儿,观察火焰高度。“火焰高了,说明气体过量,白白烧掉了;火焰太低,炉内保护不够,产品要出问题。”他一边观察,一边让小王在本子上记录,找那个恰到好处的平衡点。
“厂家要求的流量是为了保证最恶劣条件下也不出问题。”王琨解释道,“但咱们90%的时间都不是最恶劣条件。就像开车,厂家说最高时速200,你天天跑200?”小王若有所思地点点头。
基于这个发现,王琨结合多年的观察记录,带着小王一起牵头建立了一套动态流量控制方案。根据环境温度、炉内装载量、产品渗碳层深度调节气体流量。不再是“一刀切”的固定值,而是“因时制宜”的精准调控。小王负责把师傅王琨的经验整理成标准化的操作指导书,让这套方法能够推广复制。
改造后的第一个月,数据出来了:气体消耗下降了10%,而产品质量指标不降反升——渗碳层深度更加均匀,表面含碳量稳定性提高,各项性能参数全部达标。
“省下来的气体,够咱们车间用好几天了。”王琨算了笔账,“一年下来,这可不是小数目。”
如今,这套方案已运行满一年。最新数据显示,气体综合消耗下降14.5%,过量气体产生的碳黑导致的设备故障直接归零,产品质量稳定性提升21%。从“按章办事”到“精准调控”,从个人经验到团队成果。这份接地气的“省气方案”,也成为作业区降本增效、提质升级的鲜活样本。
(来源:文化瓦轴)






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